但它有一个显着的问题,就是韧性不足。
使用旧式火药没问题,但若用新研发的颗粒火药时,问题便再次凸显。
颗粒火药燃烧更迅猛、爆发力更强,生铁炮筒依旧难逃炸膛的命运,好几次试验都以炮身碎裂告终。
第三代风雷炮,用的是青铜铸造炮筒。
这还是在当初第一次发现铜矿后,才启动的研发。
青铜的特性确实让炮筒的抗冲击能力有所改善,炸膛的频率大幅降低,但青铜的强度终究有限,面对更大剂量的火药或更远的射程需求时,依旧力不从心。
很快,第四代钢制炮筒出现,终于实现了质的飞跃。
而这一切,都要归功于铁林谷在水力鼓风机和高炉技术上的重大改进。
新式水力鼓风机能为高炉注入更充足的氧气,让炉火温度飙升至前所未有的高度;高炉结构的优化则让铁矿石的冶炼更充分,杂质大幅减少。
正是这两项技术的突破,让铁林谷的炼钢工艺有了长足进步,终于能够炼制出强度、韧性皆达标的钢材,为钢制炮筒的诞生奠定了基础。
然而,难题接踵而至。
虽然炼出了合格的钢材,但由于缺乏高强度的钻床和镗床这类精密加工器械,根本无法直接在实心钢块上加工出内壁光滑、尺寸精准的钢管。
炮筒这个核心部件无法成型,研发一度陷入停滞。
为了攻克这个棘手的难关,匠人们集思广益,想出了巧妙的土办法:
他们先将熟铁反复锻打,制成内壁平整的空心内胆,再在熟铁内胆外侧,套上一层钢片。
随后将组合好的炮筒固定在水力重锤之下,反复锻打。每一次锻打,都需要匠人精准控制力度与角度,确保两层金属在高温与压力的作用下完美融合,不留一丝缝隙。
这道工序极其耗费心神,稍有不慎便会导致两层金属贴合不均,整个炮筒就此报废。
匠人们日夜不休,足足花了两个月时间,经历了上百次失败,才勉强打磨出十支合格的炮筒。
至于光滑的内壁,也是用的土方法。